目前,很多企業只是用HART手操作器改變智能變速器量程,并進行零點和量程的調整工作,而不輸入壓力源,但這種做法不能稱為檢定/ 校準,只能稱為“設定量程”。因為在不使用標準器而調量程(LRV)(URV)的過程中,忽略了輸入部分來進行輸出調節。此外,影響變送器輸出量的因素很多(如電源變化、環境溫度、震動、傾斜等)。因此,對變送器的檢定#好以檢定為好。
1 變送器的檢定過程
校驗線路及設備如圖1 所示。
調校內容及步驟如下:
(1)使H、L 室通大氣,看零位是否在4mA,如果不對,用調零螺釘進行調整。
(2)零位調好后,用標準壓力源逐漸加壓至量程上限,輸出應為20mA。
(3)調整量程螺釘至20mA,反復調零位和量程,直到達要求為止。
(4)將量程等分,分別將相應的壓力信號加入H 室,測得
對應的輸出數值,并計算基本誤差和變差。若誤差大應調至符合就技術要求。
目前,很多企業只是用HART 手操作器改變智能變速器量程,并進行零點和量程的調整工作,而不輸入壓力源,但這種做法不能稱為檢定/ 校準,只能稱為“設定量程”。因為在不使用標準器而調量程(LRV)(URV)的過程中,忽略了輸入部分來進行輸出調節。此外,影響三暢變送器輸出量的因素很多(如電源變化、環境溫度、震動、傾斜等)。因此,對變送器的檢定#好以檢定為好。
改變過去的那種一表一檢的做法,實行一線一檢的系統檢定方法為妥。
2 變送器的故障
2.1 儀表引壓管導管堵塞
故障現象:在生產過程中,某壓力變送器輸出變化緩慢,甚至不變。
分析判斷:在生產過程中,常遇到被介質內容有固體懸浮物顆粒或粉末,時間久了,有的還會固化,引起引壓管堵塞,使測量無法正常進行。
處理措施:拆除引壓導管并進行疏通處理。
2.2 差壓變送器高低壓導管接反
故障現象:有yiliu量測量系統,一次元件為孔板,差壓變送器為測量儀表。當系統投運時,差壓變送器的輸出不但不上升,反而示值網零刻度以下移動。
分析判斷:用節流孔板和差壓變送器配套的流量測量系統時,儀表示值輸出為零以下,這可能有以下原因:
(1)變送器高壓導管堵塞或泄漏。
(2)變送器高低壓導管接反。
(3)工藝管道內的介質流動方向接反。
(4)變送器有故障。
經檢驗,三暢變送器是好的,輸出量隨差壓信號的變化而變化,導壓管也無堵塞和泄漏,而是高低壓導壓管接反。
處理措施:將孔板的安裝接反。但對于智能變速器來說,如果高低壓導管接錯,只要將檢測部件和傳送部件的相對位置轉動180 度即可。
2.3 變送器的線性不好
故障現象:檢定一臺變送器時發現零點和終點都是負誤差,但中間某一點正誤差嚴重超差,靠增減量程和升降零點,都無法使誤差條在允許范圍。
分析判斷:線性不合格的儀表可以考增減量程和升降零點來使其不合格,因為中間點的誤差太大,所以靠調零點和量程是不能把儀表調整合格的。三暢智能變速器的準確度高低,取決于兩個因素:一個是敏感元件的線性:另一個是電子轉換電器的準確度。
處理措施:智能儀表的穩定性不好,多半是敏感元件有問題,所以很難調整過來。有時可以調A/D 轉換電路來進行補正,不過補正的量不是很大。
2.4 差壓變送器開表后無指示
故障現象:一塊高壓蒸汽流量變送器,開標后無指示,過了好久,流量指示值才慢慢升起來。
分析判斷:開表未按操作程序操作,將隔離液冷凝水全部沖跑后,高壓蒸汽引進變送器膜盒內,影響變送器正常工作。
通常在高壓蒸汽或有腐蝕性介質的系統,為防止變送器膜盒被損壞,一般均允有隔離液,對于蒸汽系統而言,隔離液就是冷凝水。當差壓變送器的三閥組上平衡閥被打開后,若同時打開三閥組上高壓側和低壓側的的截止閥,引壓管內原已存在的冷凝液會因壓差的作用被沖入蒸汽管道,使高溫蒸汽進入變送器膜盒,而變送器的溫度太高將導致測量失真,甚至損壞三暢變送器。對這一類系統,開表一定要按正確的操作步驟進行。
處理措施:在該變送器膜盒沒有被高溫蒸汽損壞的情況下,等待幾個小時后引導管內產生冷凝液時儀表自然就有指示。
2.5 液位差壓變送器開表輸出上限值
故障現象及分析判斷:檢查發現,該表進行過負遷移,負壓測的冷凝液被排掉了,致使變送器輸出上限值。
處理措施:重新加入冷凝液后,該表恢復正常。
2.6 差壓變送器接電輸出沒有指示
故障現象:某變送器檢定后,在現現場投運中發現DCS 顯示為零,但該設備已經帶有0.15MPa 的壓力。
分析判斷:該變送器由于剛檢定過,所以變送器本身沒有問題,經線路檢查也沒有問題,后發現變送器電源極性“+”、“-”接反。
處理措施:重新接線。