摘要:差壓變送器,可通過變送器兩端的壓力差實現對液位的測量,在石化領域得到了廣泛應用,為了使差壓變送器在各個領域中發揮出更大的效能,本文針對差壓變送器的故障診斷問題展開了深入的探討和研究,并通過變送器之間的比較,表明只有對差壓變送器進行正確的使用和維護,才能讓其在工作中發揮出實質性的作用。
1、差壓變送器在現場應用中的故障分析和處理
差壓變送器作為一種測量變送器兩端液位的裝置,可以準確的對設備壓力情況進行測量以及顯示,同時也可以實現對各種流體的差壓、流量的測量和控制,但是由于對差壓變送器使用頻繁,避免不了運行過程中發生故障,經過對差壓變送器在現場應用中故障情況的整理和分析,歸納為以下幾點常見故障。
1.1 開表程序錯誤導致的故障
差壓變送器的種類很多,蒸汽差壓變送器就是較為常見一種類型,當在蒸汽差壓變送器正常于運行的過程中,如果發現設備出現冷凝水消失、儀表顯示不正常、受壓不均衡或者是在設備運轉過程中發出震動聲音,那么則證明蒸汽差壓變送器已經發生了故障,經過對蒸汽差壓變送器開表程序的分析,故障主要原因是:開表前未進行沖洗和排污工作,之后又分別開啟了三閥組中的“5”號、“4”號以及“3”號閥門,致使開表程序出現錯誤,這樣就極易引發蒸汽差壓變送器故障,可能會導致計量表示值下降或者錯誤顯示等現象的發生。通過對蒸汽差壓變送器相關資料的查找,得知正確的操作是:(1)開表前,先對設備內部進行吹掃、沖洗操作,先要對3、4、5、6、7閥門進行關閉操作,之后在對8、9閥門進行開啟,#后開啟1、2閥門;(2)沖洗程序完成后,關掉8、9閥門,需要等到脈沖管道被冷凝水充滿后,才可實行開表操作。正確的開表程序如圖所示,先開5閥門,之后分別開啟3、6、7閥門,然后關閉6、7、5閥門,#后將4閥門打開,操作結束。
1.2 差壓變送器指示故障
通常情況下,對于化工企業而言,都需要安裝磷氨裝置,如果磷氨裝置中壓差變送器的儀表出現無任何示值變化的現象,那么就證明此時儀表已經發生故障,需要技術人員對儀表進行診斷和維修。經過技術人員對現場的勘察,發現當儀表管線處于開啟其狀態時,管內介質充滿管道,證明不是管內故障,當對壓差變送器實施打開操作時,則會發現閥門內部介質會從引壓管線根部流出,說明故障原因是引壓管線并未堵死造成的。為了對故障進行準確的定位和排除,則需要采用替換檢測與分部檢測相結合的方式進行故障檢測,shou先,將差壓變送器儀表送至相關檢測部門進行檢測,以確定儀表的運行狀況,然后對差壓變送器實行更換操作,要求設備沒有故障,而且是量程相同,并對變送器的零點以及量程進行調試,直到顯示正常狀態為止,檢測中心出示的檢測報告中顯示變送器指示值未發生變化,那么則排除了變送器故障的可能,所以,就可判斷為是電路板故障,之后實施相同操作,對電路板進行更換、進行校驗,結果顯示變送器在4至20mA內的量程示值正確,證明此次差壓變送器儀表示值故障的原因是電路板損害造成的,只要對電路板進行更換,故障就得到了圓滿解決。
1.3 汽液兩相壓差故障
某化工企業,在磷酸二氫鉀濃縮裝置,設置了5臺單法蘭差壓變送器,主要用于對磷酸二氫鉀溶液的測量工作,設備在運行過程中,負壓側出現汽液兩相并存的問題,致使測量數值出現了波動較大的現象,進而對實際液位的準確測量造成了阻礙,#終由于差壓變送器的測量問題導致生產車間多次被迫停車的發生,而且對生產車間后續開車帶來了很大的影響,而磷酸二氫鉀裝置儀表出現故障,只能由專業的技術人員進行排查和維修,并且多次維修會對儀表測量準確度造成影響,后經過專業技術人員的商討,決定采用雙法蘭壓差變壓器來代替單法蘭壓差變壓器,實行后,故障得到了圓滿解決。
2兩種差壓變送器的比較
目前,法蘭差壓變送器要比普通差壓變送器的應用更加廣泛,法蘭壓差變送器不僅增加了一個遠傳密封裝置,而且與普通差壓變送器相比,還具有以下區別。
2.1在普通變送器測量過程中,一般都是通過導壓管進入變送器的測量室,進而實現對被測介質的檢測,而法蘭差壓變送器則在儀器上做了調整,由于毛細管具有良好的密封性,而且在介質導壓管傳輸過程中,極容易被凝凍或者汽化,利用毛細管則不需要添加任何隔離設備,所以導壓管用毛細管來代替,這樣不僅提高了測量的準確度,而且提高了工作效率。
2.2通常情況下,根據對普通差壓變送器的了解,其膜盒會距離變送器機體較近,因而會阻礙機體的散熱,會對機體運行造成一定的影響,而法蘭膜盒安裝部位恰恰與普通差壓變送器相反,會距離機體較遠,所以可以有利于儀表溫度的提高,適用范圍也會擴大。
2.3在儀表設置上,由于法蘭差壓變送器比普通差壓變送器多安裝了一個遠傳密封裝置,使儀表結構變得更加復雜,測量精que度也會有所下降,致使故障發生機率也有所上升。